施乐工程机 DW6055,DW6035 维修案例 89 个
- 皮带传动型切刀出现错误代码 71-311 或 72-311
- 机器在开机时间歇性出现 123-314,并且系统时钟被复位
- 代码 123-314 问题的初步解决方法
- 代码 123-314 问题的初步解决方法 Rev3
- 代码 116-391 问题
- 116-391 问题 Rev1
- 修订版 116-391 问题
- 定影出口处纸头卡在下方导纸板和压辊之间的处理办法
- 灰度线条打印处理的改善
- 故障代码 116-365 和 116-370 的解决办法
- DW6055 定影出口卡纸问题的分析和解决办法.
- DW6055 稿台玻璃介绍和安装
- 扫描出现底灰问题
- 副本浓度不匀的一些情况和解决办法
- 副本出现黑线或黑带问题的汇总及解决办法
- BT-PA 批量提交作业,逆序打印 UI 会提示关机
- 扫描副本线条过粗出现粘连
- 机器频繁自动关机或者重启
- 由于机器内部温度高导致的副本有黑块的问题.
- Ti 彩色扫描有蓝色底灰
- DW60X5 产品 TOP10 问题
- 定影出口搓纸轮传动齿轮损坏的预防
- 定影卡纸情况的汇总
概述
这个 TI 将总结现场碰到的几种定影卡纸问题,并将相关的解决办法,和预防措施介绍给大家,共大家参考。
内容
现场的定影部分的卡纸问题,我们汇总了如下 9 种情况:
1. 纸头钻入热辊分离爪后,形成折扇形状
2. 纸头钻入出口搓纸轮上边的压轮(decurler roll)两端的支架后,形成折扇形状
3. 纸头钻入压辊和压辊分离爪之间的缝隙,形成卡纸
4. 纸头由于静电原因吸附在出口接纸架的外侧盖板,形成走纸不畅,引起的卡纸。
5. 连接传动皮带的 T 型齿轮 62T/13T (PL5.1 Item11)断裂引起的定影处的卡纸。
6. 由于固定压辊分离爪的螺丝松动,引起个别压辊分离爪脱落或松动,引起 dog ear 状得折角,从而引起卡纸。
7. 定影出口搓纸轮的 D 型传动齿轮(407W07521)的楔形面被磨圆,从而引起出口搓纸轮转动不良引起卡纸(77-123 错误)。
8. 从定影出口出来后,由于 A0 两端的硫酸纸纸头上翘,与出口接纸架盖板的 Idler Guide(PL9.4 Item11)冲突,引起的卡纸。
9. 在高温低湿环境下,硫酸纸静电过大,吸附在接纸架上,形成走纸不畅引起的拱起,堵住后续副本(后续副本会引起卷起),大量副本堵在接纸架出口,堵住后续副本,从而引起卡纸。
解决办法
根据不同的卡纸状况,采用不同的对策解决:
1. 纸头钻入热辊分离爪后,形成折扇形状
分离爪与热辊未能贴合牢固,由于热辊带有偏压,在出纸口处吸附着纸张,纸张和热辊的分离是靠热辊分离爪强行分离的。如果以下情况出现,将可能引起纸头钻入热辊分离爪的情况出现:
A. 整个出口上部单元出现变形(这个变形可能是用户在取卡纸时强行拽动纸张,引起整个出口单元变形),引起分离爪与热辊贴合不牢。
解决办法参考 Local TI018 的说明,查看出口上部单元的各个部分是否有变形。如仍不能解决,请更换整个出口上部单元(055K31244),并培训和强调客户正确的取卡纸动作。
B. 问题分离爪的尖部,已经磨损,问题分离爪和热辊间产生了缝隙,或热辊分离爪的尖部已经被磨没,产生了台阶,引起卡纸。
解决办法:检查分离爪,并更换有问题的分离爪。或暂时使用小刀或什锦锉,将分离爪被磨损的尖部削(或磨)的锐利一些,是分离爪和热辊间没有缝隙或台阶,临时使用一段时间。
2. 纸头钻入出口搓纸轮上边的压轮(decurler roll)两端的支架后,形成折扇形状
解决办法参考 Local TI018 的说明,查看出口上部单元的各个部分是否有变形。如仍不能解决,请更换整个出口上部单元(055K31244),并培训和强调客户正确的取卡纸动作。
3. 纸头钻入压辊和压辊分离爪之间的缝隙,形成卡纸。这种情况更多的出现在窄幅面的硫酸纸(例如 440mm 硫酸纸)副本输出时。
解决办法参考 Local TI013 的说明调整,使压辊分离导片和压辊的间隙更小,但要注意出口搓纸轮不要和压辊分离导片接触,避免噪音的产生。
4. 纸头由于静电原因吸附在出口接纸架的外侧盖板,形成走纸不畅,引起的卡纸。880mm 的宽幅硫酸纸更容易出此问题。
解决办法:
A. 检查如下地方的消电刷是否损坏,如损坏需要更换:
Baffle Guide Assembly (PL5.3 Item21),很重要。
Eliminator (PL9.4 Item15), 共计 3 个
Eliminator(PL9.4 Item22),共计 2 个
B. 增加客户处的环境湿度。
C. 更换盖特威牌的硫酸纸。
5. 连接传动皮带的 T 型齿轮 62T/13T (PL5.1 Item11)断裂引起的定影处的卡纸。
解决办法:
检查该 T 型齿轮,订改良的 T 型齿轮:807E 20510M00 更换
6. 由于固定压辊分离导片的螺丝松动,引起个别压辊分离导片脱落或松动,引起 dog ear 状得折角,从而引起卡纸。
解决办法:
检查并固定所有定影出口下方导板的所有压辊分离导片的螺丝,如有松动或脱落,请重新固定它们。
7.定影出口搓纸轮的 D 型传动齿轮(PL5.4 Item 14:407W07521)的楔形面被磨圆,从而引起出口搓纸轮转动不良引起卡纸(77-123 错误)。
解决办法:
检查,并更换D型齿轮。
8. 从定影出口出来后,由于 A0 两端的硫酸纸纸头上翘,与出口接纸架盖板的 Idler Guide(PL9.4 Item11)冲突,引起的卡纸。
解决办法:
1. 检查如下地方的消电刷是否损坏,如损坏需要更换:
Baffle Guide Assembly (PL5.3 Item21),很重要。
Eliminator (PL9.4 Item15), 共计 3 个
Eliminator(PL9.4 Item22),共计 2 个
2. 取下 Deculer Roll 支架的 4 个弹簧。
3. 查看 DC952 记录的当前环境温湿度,如遇到机器环境处于高温低湿的环境(湿度不到 20%),需要增加环境湿度,保持湿度在 40%。
4. 保持定影出口通风良好。
5. 如果客户同意,可以移除 Idler Guide(PL9.4 Item11),但需要提示客户接纸架不能接超过 20 张的副本,否则会堵住出纸口。
9. 在高温低湿环境下,硫酸纸静电过大,吸附在接纸架上,形成走纸不畅引起的拱起,堵住后续副本(后续副本会引起卷起),大量副本堵在接纸架出口,堵住后续副本,从而引起卡纸。
解决办法 :
添加加湿器,增加客户处的环境湿度。保持环境湿度达到 40%。
- 定影卡纸情况的汇总
概述
这个 TI 将总结现场碰到的几种定影卡纸问题,并将相关的解决办法,和预防措施介绍给大家,共大家参考。
内容
现场的定影部分的卡纸问题,我们汇总了如下 7 种情况:
1. 纸头钻入热辊分离爪后,形成折扇形状
2. 纸头钻入出口搓纸轮上边的压轮(decurler roll)两端的支架后,形成折扇形状
3. 纸头钻入压辊和压辊分离爪之间的缝隙,形成卡纸
4. 纸头由于静电原因吸附在出口接纸架的外侧盖板,形成走纸不畅,引起的卡纸。
5. 连接传动皮带的 T 型齿轮 62T/13T (PL5.1 Item11)断裂引起的定影处的卡纸。
6. 由于固定压辊分离爪的螺丝松动,引起个别压辊分离爪脱落或松动,引起 dog ear 状得折角,从而引起卡纸。
7. 定影出口搓纸轮的 D 型传动齿轮(407W07521)的楔形面被磨圆,从而引起出口搓纸轮转动不良引起卡纸(77-123 错误)。
解决办法
根据不同的卡纸状况,采用不同的对策解决:
1. 纸头钻入热辊分离爪后,形成折扇形状
分离爪与热辊未能贴合牢固,由于热辊带有偏压,在出纸口处吸附着纸张,纸张和热辊的分离是靠热辊分离爪强行分离的。如果以下情况出现,将可能引起纸头钻入热辊分离爪的情况出现:
A. 整个出口上部单元出现变形(这个变形可能是用户在取卡纸时强行拽动纸张,引起整个出口单元变形),引起分离爪与热辊贴合不牢。
解决办法参考 Local TI018 的说明,查看出口上部单元的各个部分是否有变形。如仍不能解决,请更换整个出口上部单元(055K31244),并培训和强调客户正确的取卡纸动作。
B. 问题分离爪的尖部,已经磨损,问题分离爪和热辊间产生了缝隙,或热辊分离爪的尖部已经被磨没,产生了台阶,引起卡纸。
解决办法:检查分离爪,并更换有问题的分离爪。或暂时使用小刀或什锦锉,将分离爪被磨损的尖部削(或磨)的锐利一些,是分离爪和热辊间没有缝隙或台阶,临时使用一段时间。
2. 纸头钻入出口搓纸轮上边的压轮(decurler roll)两端的支架后,形成折扇形状
解决办法参考 Local TI018 的说明,查看出口上部单元的各个部分是否有变形。如仍不能解决,请更换整个出口上部单元(055K31244),并培训和强调客户正确的取卡纸动作。
3. 纸头钻入压辊和压辊分离爪之间的缝隙,形成卡纸。这种情况更多的出现在窄幅面的硫酸纸(例如 440mm 硫酸纸)副本输出时。
解决办法参考 Local TI013 的说明调整,使压辊分离导片和压辊的间隙更小,但要注意出口搓纸轮不要和压辊分离导片接触,避免噪音的产生。
4. 纸头由于静电原因吸附在出口接纸架的外侧盖板,形成走纸不畅,引起的卡纸。880mm 的宽幅硫酸纸更容易出此问题。
解决办法:
A. 给出口接纸架的盖板下方添加一些消电刷,消除副本所带静电。消电刷可以使用 IIT 原稿出口处的消电刷。零件编号:105E 19530(订 2 个,正好覆盖 36 英寸幅面)。
B. 增加客户处的环境湿度。
C. 更换盖特威牌的硫酸纸。
5. 连接传动皮带的 T 型齿轮 62T/13T (PL5.1 Item11)断裂引起的定影处的卡纸。
解决办法:
检查该 T 型齿轮,订改良的 T 型齿轮:807E 20510M00 更换
6. 由于固定压辊分离导片的螺丝松动,引起个别压辊分离导片脱落或松动,引起 dog ear 状得折角,从而引起卡纸。
解决办法:
检查并固定所有定影出口下方导板的所有压辊分离导片的螺丝,如有松动或脱落,请重新固定它们。
7.定影出口搓纸轮的 D 型传动齿轮(PL5.4 Item 14:407W07521)的楔形面被磨圆,从而引起出口搓纸轮转动不良引起卡纸(77-123 错误)。
解决办法:
检查,并更换D型齿轮。
- CIS 扫描头的日常维护
- DW6055 IIT 扫描速度变慢
- DW6055 磁辊粘粉引起副本两端浅的暂行解决办法
- DW6055 进入休眠状态后
- DW6055 开机无反应
- DW6055 连续复印提示内存满的原因
- DW6055 在 BCR 交接的地方出现 4 到 5 公分的黑带
- DW6055 定影出口卡纸问题的分析和解决办法
- Local TI023 Rev2 定影卡纸情况的汇总
- Local TI023 Rev3 定影卡纸情况的汇总
- 打印(复印)过程中突然副本变浅,之后连续出白纸
- 开机报 123-311 错误
- 彩色扫描黑色文档时,出现墨绿色或绿色细线条问题的解决办法
- 皮带传动型切刀出现错误代码 71-311 或 72-311 问题的说明
- 扫描或复印副本出现电子底灰
- 节电后无法接受作业, 不能激活
- 裁切歪斜的解决经验
- DW6035 机器鼓马达频繁出现异响, 机器卡纸
- 机器鼓马达频繁异响并且卡纸
- 皮带传动型切刀出现错误代码 71-311 或 72-311
- 扫描副本线条过粗出现粘连
- 机器频繁自动关机或者重启
- 更换控制器主板 CP-CONT PWB 时的注意事项
- 由于机器内部温度高导致的副本有黑块的问题
- TI001 个人打印功能无法与打印文件设置同时有效
- 更正安装 output tray 时,维修手册上的错误
- 机器长时间进入休眠模式后无法被唤醒
- 更换系统硬盘后,UI 面板字体显示紊乱的解决办法
- 热辊左侧被严重划伤的预防对策
- Rev1 为缩减更换 IIT 进纸导纸片 Cost 的对策
- 机器在开机时间歇性出现 123-314,并且系统时钟被复位
- 灰度线条打印处理的改善
- 更换控制器主板(CP-CONT PWB)时的注意事项
- DW6035 机型更换硬盘后出现乱码
- DW6035 机型更换硬盘后会出现乱码和故障代码 124-325
- 6035MF 复印扫描有白线
- DW6035 复印扫描蓝图时有沿走纸方向的白线, 白图正常, 打印正常
- 复印扫描蓝图时有沿走纸方向的白线, 白图正常, 打印正常
- 间歇卡纸 077-109
- 由于鼓刮板问题导致的副本黑线或黑带
概述
这个 TI 告诉你为预防因鼓刮板与鼓表面过涩(润滑不良),引起的副本黑线或黑带问题。
内容
最近现场发现,新装的 DW6035 或 DW6055 机器在打印到 3000 米到 10000 米时,出现副本黑线或黑带问题,工程师在现场清洁了鼓刮板,问题当时消失,但经过几天的打印,同样的问题再次出现,从而不得不更换鼓清洁刮板。
目前分析,可能导致鼓清洁刮板损坏的原因是鼓与刮板间的摩擦力过大,导致刮板上多处刃部损伤,引起了鼓刮板上有废粉堆积的情况,从而引起黑线或黑带的问题。
刮板的寿命在 DW6035 机器上更短,这是因为 DW6035 和 DW6055 机器的鼓线速度相同,但 DW6035 在连续打印时,每张副本与每张副本之间有打印间隔,这时鼓在空转,空转时计数器并不计数。但这个空转过程,依然对鼓和刮板有损耗。因此我们看到,DW6035 机器上的鼓刮板寿命更短。
解决办法
在装机时,请增加给鼓和鼓刮板做润滑的动作:
1. 拆下鼓,在鼓一周的方向,均匀的给鼓打上滑石粉;
2. 不要用手接触鼓刮板,在鼓刮板的表面,也同时打上滑石粉;
3. 安装鼓,并反方向转动鼓两端的齿轮,1 到 2 圈(面对鼓,向外转鼓)。
4. 然后正转鼓(鼓的工作转动方向),直到鼓表面的滑石粉被刮板刮干净。
5. 注意不要让鼓上的滑石粉粘到 BCR。
在每次维修或保养时,也请用相同的方法给鼓做润滑。
请使用富士施乐专用的滑石粉给刮板和鼓做润滑,
滑石粉编号:695K10100
暂时没有滑石粉的工程师,也可以使用以前 DW6050 或 DW6030 随机附带的
滑石粉,或者使用婴儿爽身粉用纱布包上,做一个自制的工具临时使用。
- 使用彩色扫描时出现墨绿色线条的解决方法